為了滿(mǎn)足國家最新頒發(fā)的環(huán)保標準——《東焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》GB 16171-2012,公司決定對1988年建設投產(chǎn)的1#?4#焦爐(4.3米)進(jìn)行裝煤除塵改造。為 了適應新型裝煤車(chē)的運行要求,以及改善原有的深基坑煤塔電子秤計量方式對生產(chǎn)節奏的制約, 我們將此處的裝煤量計量設備改造成了斷軌式無(wú)基坑煤塔秤。后續的實(shí)際運行效果驗證了我 們此次改造應用實(shí)踐的可行性,為今后此類(lèi)計量設備的技術(shù)改造提供了可靠的依據。
為了滿(mǎn)足國家最新頒發(fā)的環(huán)保標準一《煉焦 化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》GB 16171-2012,公司 決定對1988年建設投產(chǎn)的1#?4#焦爐(4.3米 進(jìn)行裝煤除塵改造。而項目中最為關(guān)鍵的一環(huán)就 是新型裝煤車(chē)的投運。由于新型裝煤車(chē)的自重 源有裝煤車(chē)自重為42噸,新型裝煤車(chē)自重為98 噸和外形尺寸均有較大的變化;為了適應新型 裝煤車(chē)的運行要求,以及優(yōu)化原有的計量方式(計量段與裝煤車(chē)取煤點(diǎn)不重合,導致取煤作業(yè)與 稱(chēng)重計量不同步,提高運行效率,我們和杭州錢(qián) 江稱(chēng)重技術(shù)有限公司一起,在其無(wú)基坑不斷軌式 煤塔秤的基礎上進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)改進(jìn),完成了斷軌式 無(wú)基坑煤塔秤的現場(chǎng)應用實(shí)踐。后續的實(shí)際運行 效果驗證了我們此次改造應用實(shí)踐的可行性,為 今后此類(lèi)計量設備的技術(shù)改造提供了可靠的依據。
一、斷軌式無(wú)基坑煤塔秤的組成及工作原理
從上圖中可以看出,稱(chēng)重的原理為:煤車(chē)開(kāi) 到稱(chēng)量區內,煤車(chē)壓在傳感器上方產(chǎn)生一個(gè)重量 信號,通過(guò)稱(chēng)重顯示儀,把重量數據傳送到計算 機C計算機內有一塊CP134串口卡,專(zhuān)門(mén)負責從 儀表中接收數據。計算機通過(guò)程序對數據進(jìn)行處 理,并把實(shí)時(shí)的數據通過(guò)CP134卡,傳送到大屏 幕,以方便司機觀(guān)看。
計量流程為:在取煤過(guò)程中,通過(guò)報警器告 之司機取煤的情況。等司機取完煤,煤車(chē)穩定后, 按“稱(chēng)重確認”按鈕稱(chēng)量毛重(稱(chēng)重確認按鈕通 過(guò)一個(gè)紅外接發(fā)收裝置進(jìn)行信號傳輸,就可把當 前的重量?jì)Υ娴接嬎銠C里;等司機往炭化室內裝 完煤,開(kāi)回到稱(chēng)量區內,第二次按“稱(chēng)重確認” 按鈕,即稱(chēng)量皮重,程序自動(dòng)把毛重減去皮重的 凈重值顯示出來(lái),并實(shí)時(shí)傳送到大屏幕上,以方 便司機知道這爐裝了多少煤。
二、技術(shù)改造應用實(shí)踐 一秤的基礎的加固、施工 湘鋼的1#?4#焦爐均為1988年建設投產(chǎn)的 4.3米焦爐,系四座焦爐共用一座煤塔。由于現場(chǎng) 土建標高的限制,為了安裝軌墊式傳感器,安裝 傳感器的部位需要破拆基礎大梁深度為250mm。 因此,我們在計量裝置施工前,為了保證土建結 構的安全,先對原有的鋼筋混凝土結構進(jìn)行了加 固、支撐。
加固的重點(diǎn)主要集中在兩部分:第一部分, 是通過(guò)設計院的核算與設計,對原深基坑煤 塔秤基坑以外的鋼筋混凝土結構大梁進(jìn)行的加固, 這一部分主要是通過(guò)增加新的鋼結構大梁進(jìn)行支 撐的方式來(lái)實(shí)現的。第二部分,則是對(原深 基坑煤塔秤秤臺基坑內的加固。由于無(wú)基坑煤塔 秤對基礎的穩定性要求非常高,再加上新型裝煤 車(chē)每個(gè)車(chē)輪的承載量為十五噸左右,為了防止裝 煤車(chē)進(jìn)入稱(chēng)重軌后鋼性大梁上下波動(dòng),我們在原 有煤塔秤秤臺縱向鋼性大梁的支撐柱間,以間隔 500mm的中心距離增加了支撐座。另外,還對改 造好后的鋼性大梁進(jìn)行了限位式加固,其加固方 法為:在鋼性大梁靠墻面方向用12#槽鋼作肋筋 板,一端直接焊接于鋼性大梁上表面方向,另一 端直接焊接在側面原有的限位預埋板上,這樣可以確保改造后整個(gè)秤臺不再晃動(dòng)。
與此同時(shí),由于老焦爐的結構特點(diǎn),導致原 設計的三排料口計量無(wú)基坑煤塔秤的長(cháng)度超跨越 了煤塔北面間臺,現場(chǎng)間臺大梁基礎加固的難度 特別大主要是考慮安裝傳感器部位需要破拆基 礎深度為250mm。出于現場(chǎng)安全的考慮,后經(jīng)多 方專(zhuān)家探討、決定一縮短原設計稱(chēng)量段長(cháng)度, 將原先設計的三排料口計量煤塔秤改為兩排料口 計量。并將煤塔的常用取煤口設定為南跨和中跨 料口,而北跨料口則作為備用取煤口吡排料口 計量需在料口下方適當動(dòng)車(chē)完成,最大限度的發(fā) 揮無(wú)基坑煤塔秤計量與取煤作業(yè)同步的優(yōu)勢,較 好的適應了現場(chǎng)的生產(chǎn)節奏,明顯的提高了煤塔 的裝煤效率。
(二)使用斷軌式結構
為了配合新、老裝煤車(chē)的順利過(guò)度,我們和 設備廠(chǎng)家一起,對過(guò)渡期的現場(chǎng)運行狀態(tài)進(jìn)行了 詳細分析、模擬。針對“南跨和北跨料口同時(shí)有 裝煤車(chē)取煤時(shí),北跨裝煤車(chē)有部分車(chē)輪壓到稱(chēng)量 中跨區域的傳感器,影響南跨計量”的情況,公司對其原有的無(wú)基坑不斷 軌式煤塔秤及時(shí)進(jìn)行改進(jìn),果斷采用了斷軌式結 構,徹底消除裝煤車(chē)鄰輪壓在稱(chēng)量延伸段基礎部 分對稱(chēng)量準確度的影響?,F場(chǎng)實(shí)踐效果非常好。
(三)針對有限的稱(chēng)量段合理布置傳感器
此次現場(chǎng)采用的是軌墊式傳感器,其直接安 裝在軌道下方,直接作為軌道的支撐受力點(diǎn)。在 煤塔南、北跨兩端不能再延伸的情況下,為了在 有限的稱(chēng)量段CB860mni內合理的布置傳感器, 從而實(shí)現裝煤車(chē)在稱(chēng)量區域內任何處停車(chē)計量均 準確可靠。我們與廠(chǎng)家經(jīng)過(guò)細致的計算,最終將 稱(chēng)量段兩端的傳感器間距定為550mm,其它的傳 感器則均勻間隔630mm。從現場(chǎng)的實(shí)際運行情況 來(lái)看,設計指標得到了較好的實(shí)現。
二、校驗
㈠校驗前的準備工作
1、電氣設備預熱。
2、壓道,裝煤車(chē)往返3個(gè)來(lái)回。
㈡標定及校驗
1、零點(diǎn)標定,保證整個(gè)秤臺處于空秤狀態(tài), 通過(guò)儀表操作標定零點(diǎn)。
2、線(xiàn)性標定,裝煤車(chē)上秤停穩在有效稱(chēng)量 區內,掛上4個(gè)葫蘆和4根鋼絲繩后保證葫蘆 和鋼絲繩完全懸空,儀表置零。再掛上4個(gè)標準 砝碼保證完全懸空,通過(guò)儀表操作標定線(xiàn)性, 此時(shí)儀表顯示砝碼重量4.00t。卸下標準砝碼,儀 表理論顯示“0.00”,誤差應^ ± 0.5%FS。
3、線(xiàn)性測試,裝煤車(chē)取煤直到儀表顯示 “50.00”左右,例如儀表顯示“50.30”,再掛上砝 碼,儀表理論顯示增量為砝碼重量,顯示誤差 應S ± 0.5% FS。卸下砝碼,儀表理論顯示 “50.30”,誤差應幺 ± 0.5%FS。
4、裝煤車(chē)重量確定,卸下葫蘆和鋼絲繩,裝 煤車(chē)下秤,儀表置零,裝煤車(chē)再上秤,此時(shí)儀表 顯示就是裝煤車(chē)與煤的重量之和簡(jiǎn)稱(chēng)毛童,總 重減去煤重就是裝煤車(chē)空車(chē)重簡(jiǎn)稱(chēng)皮重。
5、重復性測試:裝煤車(chē)重復上下秤3次,記 錄每次儀表的顯示。
從最終的校驗結果來(lái)看,公司改造后的斷軌式無(wú)基坑煤塔秤完全達到 了湘鋼的設計指標。
三、結束語(yǔ)
我們此次應用實(shí)踐的系統設計理念及實(shí)際使 用效果完全滿(mǎn)足了預期要求,該系統功能全面、 操作人性化、計量精度高、數據通訊功能完善, 在不改變原有取煤裝煤的流程下,無(wú)縫結合到生 產(chǎn)過(guò)程中,使稱(chēng)重流程大為簡(jiǎn)化,大大提高了焦 化工序的生產(chǎn)效率。其經(jīng)驗是值得推廣的。