在焦化生產(chǎn)中,配比準確性是穩定焦炭質(zhì)量的主要因素,我廠(chǎng)通過(guò)對原配煤系統改造,使用皮帶電子稱(chēng),在配合煤質(zhì)量的穩定上 取得了良好的效果。
在焦化生產(chǎn)中,影響焦炭質(zhì)量的主要工序是配煤及 煉焦,其中配合煤的質(zhì)量是主要因素,在單種煤質(zhì)量波 動(dòng)不大的條件下,配煤是關(guān)鍵因素。各單種煤嚴格按規 定配比配煤,是保證配合煤質(zhì)量的前提;皮帶電子稱(chēng)是 配煤過(guò)程中使用的主要測量設備,可有效的控制各單種 煤流量,達到穩定質(zhì)量目的。
1.皮帶電子稱(chēng)基本原理及配比準確性
電子皮帶秤原理:電子稱(chēng)重式皮帶配料系統 應用閉環(huán)控制,控制器根據設定流量隨時(shí)調整圓盤(pán)轉 速,保持實(shí)際物料流量在設定值允許偏差內,達到下 煤均勻、穩定的目的。未使用電子稱(chēng)之前,按要求1小 時(shí)一次,靠人工跑盤(pán)來(lái)控制配比,調整一次頻率,具有 if量不準確,隨機性大等缺點(diǎn),不利于配比的準確性, 而電子稱(chēng)配煤流量實(shí)時(shí)監測,計算機瞬時(shí)在線(xiàn)控制,調 節速度快,控制精度高;即使電子稱(chēng)未處于自動(dòng)調節狀 態(tài),操作員也可從計算機隨時(shí)掌握流量數據,按要求調配比的準確度也高于以前。其控制原理圖如圖1所示。
電子稱(chēng)流量累計配比與實(shí)際配比比較。從表1數 據可以看出,使用電子皮帶秤后,實(shí)際配比與規定配比 誤差較小,每工作日最大累計誤差1.5%,其主要原因是 采用新設備,未熟悉其性能,但仍小于2%的誤差,在 后期使用過(guò)程中,在保證煤流暢通的前提下’誤差較小 控制在0.5%以?xún)?,?shí)際配比準確性較以前大為提高。
2.電子稱(chēng)在穩定焦炭質(zhì)量效果
2.1焦炭各單項指標
(比較數據來(lái)源焦炭質(zhì)量比較選擇煤場(chǎng)分類(lèi)堆放 后的2010年(4月份,以及電子稱(chēng)運行較好的7月份各項指 標)
1)熱強度,熱反應性:從表2,3數據可看出焦炭 熱強度,熱反應性與兩月相差不大,差異性不大,主要 由于熱強度為一周取樣一次,隨機性較強,但分析數據 仍可看出7月份略穩定與4月。
2)冷強度(M25,M10)。2010年4月M10平均 5.4, 7月份(截止26日)M1(PF均5.9,盡管M10略低于 4月份(主要由于煤質(zhì)原因),但從圖2對比可知7月份 M10最大,但偏差遠小于4月份,主要在5.8-5.9波動(dòng), 5.6-6.0范圍內4月份進(jìn)9次,占33.3%,7月份22次,占 84.6%,穩定程度遠好于4月份。
經(jīng)比較4月份、7月份M25兩圖,均在91附近波動(dòng),
4月份M25超出90.5-91.5范圍13次,7月份僅1次,波動(dòng)性 遠小于4月,穩定性遠高于4月。
3)灰分?;曳菘煞从撑浔鹊臏蚀_性,從圖3可知,
4月份與7月份比較,7月份均在14-15%內,4月份超過(guò) 超出該范圍有5次,波動(dòng)較大。7月份的穩定性好于4月 份。
2.2焦炭表觀(guān)以及實(shí)際使用效果
通過(guò)長(cháng)期在媳焦平臺觀(guān)察,從焦炭表觀(guān)現象看,上 電子稱(chēng)后焦炭塊度,形狀,及色澤均勻性較前幾月有較大改觀(guān)。且我廠(chǎng)焦炭主要供給公司煉鐵,在電子稱(chēng)使用后的幾個(gè)月,煉 鐵負荷保持了較好的穩定性,在7月份煉鐵負荷一直維持穩定在較高水平。
3.結論
①電子稱(chēng)配煤具有精度高、誤差小有效地將配煤質(zhì)量精度控制規定 范圍以下。②電子稱(chēng)自動(dòng)化程度高:給料皮帶等設備的聯(lián)鎖自動(dòng)控制、 配煤過(guò)程的可視化操作’均可在控制終端上操作完成。③該過(guò)程所有數 據自動(dòng)記錄,有效的防止了人為因素造成的配比誤差,并且降低了員工 的勞動(dòng)強度。